①潜液泵气蚀现象十分严重,潜液泵无法正常运转。原因有潜液泵的入口管道过长、采用金属软管漏冷严重、入口管道管径偏小等,不能满足泵气蚀余量的要求而造成潜液泵的气蚀。因此,缩短管道长度、减少冷损、增大管道口径、减小管道阻力是有效的解决方法。
②卸车流程具备“均压”功能。当需要向储罐补充LNG时,此时储罐内LNG的温度、压力都处于较高的状态,当不具备潜液泵卸车功能而只能采用白增压的方式来进行卸车时,将储罐内的气体利用压差进入LNG槽车来降低储罐的压力、提升LNG槽车的压力,当压力平衡后,再对LNG槽车进行自增压来进行卸车。当采用上进液的方式使LNG进入储罐时,储罐上层的BOG被LNG冷却液化后降落在LNG储罐液相空间,可以减少储罐中BOG的放散量。
3:总平面布置
在GB 50156—2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中,LNG储罐与LNG潜液泵池之间没有防火距离要求。因此,在设f-DH气站时,缩短LNG潜液泵池与LNG储罐的平面距离,同时提高LNG储罐的安装高度或降低LNG潜液泵池的高度,利用储罐和LNG潜液泵的高差,使得LNG快速进入LNG潜液泵中,缩短LNG潜液泵的预冷时间,减少BOG量的产生。
在满足GB 50156—2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中LNG加气机与LNG储罐、LNG潜液泵池防火距离要求的前提下,工艺管道长度尽可能短,这样也可以有效减少BOG量。
4:运行管理
在当前LNG加气站布点、市场培育过程中,加气车辆偏少是造成BOG放散的一个原因,若能够对加气车辆进行有效管理,采用固定时段集口加气的方式,可以减少BOG的放散量。
LNG有带压液体和常压液体之分,带压液体压力一般为0.4MPa,温度为-140℃左右;常压液体压力一般为0.02MPa,温度为-162℃。在相同的时间内带压液体产生的BOG量要大于常压液体。因此,在液源的选择上,尽可能采用常压液体。
5:BOG再利用
BOG是每一个LNG加气站必不可少的产物,因此,BOG的再利用对每个加气站的运行人员来说是一个不容忽视的问题。
当前市场上,由于CNG的价格远低于汽油的价格,而且CNG经过多年的发展和应用,已经有一套完整、安全的操作流程,因此.在选择建设LNG加气站时可以考虑LNG—CNG的合建站,将LNG加气站产生的BOG经过压缩后作为CNG销售,既免除了BOG排放的浪费,也成为加气站新的销售点。
在某些LNG加气站中,采用低温液氮作为载冷介质循环供冷使BOG液化,气化的氮气可以作为LNG加气站中气动阀仪表风用气和吹扫气体使用